Катастрофа Let L-200 под Волгоградом

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это старая версия этой страницы, сохранённая Alex Alex Lep (обсуждение | вклад) в 22:39, 9 января 2015 (Удaлeнa Категория:Авиационные происшествия вследствие отказа двигателя; Дoбaвлeнa [[Категория:Авиационные происшествия вследствие отказ…). Она может серьёзно отличаться от текущей версии.
Перейти к навигации Перейти к поиску
Рейс 765 Аэрофлота
Let L-200D Morava, по конструкции аналогичный разбившемуся
Let L-200D Morava, по конструкции аналогичный разбившемуся
Общие сведения
Дата 29 июля 1968 года
Время 13:46
Характер Отказ двигателя, сваливание при посадке
Место Союз Советских Социалистических Республик близ Больших Чапурников, Светлоярский район Волгоградской области (РСФСР, СССР)
Воздушное судно
Модель Let L-200D Morava
Авиакомпания Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика Аэрофлот (Северо-Кавказское УГА, Волгоградский ОАО)
Пункт вылета Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика Гумрак, Волгоград
Пункт назначения Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика Элиста
Рейс 795
Бортовой номер СССР-02110
Дата выпуска 13 января 1964 года
Пассажиры 4
Экипаж 1
Погибшие 5 (все)

Катастрофа Let L-200 под Волгоградом — авиационная катастрофа пассажирского самолёта Let L-200D Morava компании Аэрофлот, произошедшая в понедельник 29 июля 1968 года в Светлоярском районе Волгоградской области в 50 километрах от Волгограда, при этом погибли 5 человек.

Самолёт

Let L-200D Morava с регистрационным номером CCCP-02110 (заводской — 171325) был выпущен в Чехословакии 13 января 1964 года, а затем передан заказчику — Министерству гражданской авиации Советского Союза. На момент происшествия эксплуатировался в Волгоградском объединённом авиационном отряде (231 лётный отряд) Северо-Кавказского управления гражданской авиации. Его общая наработка составляла 2959 лётных часов и 2414 циклов «взлёт-посадка»[1].

Катастрофа

Самолёт выполнял пассажирский рейс 795 из Волгограда в Элисту, а пилотировал его Спиридонов В. М.. В 13:06 рейс 795 с 4 пассажирами и пилотом на борту вылетел из аэропорта Гумрак и после набора высоты занял заданный эшелон 900 метров. Среди пассажиров находился заместитель Председателя Совета Министров Калмыцкой АССР Тамбовцев В. И., который летел вместе с женой. Погодные условия в это время были хорошие — отдельные облака, ветер 90° 9-13 м/с, видимость 20 километров. В 13:30 пилот Спиридонов доложил прохождение поворотного пункта Солодники, на что получил разрешение подниматься до эшелона 1500 метров. Но через 5 минут в 13:35 с самолёта доложили, что отказал правый двигатель, а правый воздушный винт никак не флюгируется. Диспетчер спросил о дальнейших действиях, на что Спиридонов передал, что будет возвращаться в Волгоград. В 13:40 диспетчер сказал, что по маршруту полёта есть запасной аэродром, но в 13:43 пилот передал, что он следует на высоте 180 метров и подбирает площадку для посадки. В 13:46 пилот Спиридонов сообщил о районе, где он подобрал площадку, после чего связь прекратилась[1].

Выбрав площадку неподалёку от села Большие Чапурники и в 50 километрах от аэропорта Гумрак, Спиридонов начал выполнять заход на очень малой высоте, с убранными шасси, а также с выключенным зажиганием левого двигателя. Но когда была достигнута высота выравнивания, пилот увидел, что площадка расположена на склоне, который сильно возвышается как раз по направлению посадочного курса. Боясь врезаться в этот уклон, пилот потянул штурвал «на себя», тем самым подняв нос самолёта. Однако от этого манёвра авиалайнер потерял скорость, перейдя в режим сваливания, после чего опустил нос и с высоты 5-6 метров врезался в землю, в результате чего разрушился. Все 5 человек на борту при этом погибли[1].

Причины

Согласно заключению следственной комиссии, главной причиной катастрофы стали отказы правого двигателя и флюгерной системы его воздушного винта. Как было установлено Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации, отказ двигателя был вызван разрушением переднего стопорного кольца поршневого пальца четвёртого цилиндра, что в свою очередь привело к образованию алюминиевой стружки, которая закупорила сетки входного фильтра, из-за чего произошло падение давления масла. Само стопорное кольцо разрушилось из-за дефекта, допущенного на производстве в Чехословакии. Почему отказала система флюгирования правого воздушного винта следователи установить не смогли[1].

Ещё одним фактором, приведшим к катастрофе, стала ошибка пилота, который достаточно поздно принял решение о вынужденной посадке и поиске подходящей площадке, а во время выполнения захода на посадку допустил падение скорости, приведшее к сваливанию самолёта[1].

Примечания